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ZL50型装载机制动阀阀芯不复位
来源:工程机械与维修  作者:佚名  2017-07-05 09:02:27

    当驾驶员踏下1台ZL50型装载机制动踏板再松开时,该机出现起步困难甚至无法起步故障。有时甚至踏下制动踏板后没有制动动作,由此导致该机无法正常作业。维修人员触摸各轮制动盘,发现2个后轮制动盘烫手,初步判断是气压制动阀存在故障。
    (2)制动阀结构及工作原理
    该机行车制动系统气压制动阀主要由顶杆1、平衡弹簧么阀芯3、回位弹簧东螺杆5、密封片6、进气阀门7组成,如图2所示。
    当放松制动踏板时,阀芯3在回位弹簧4作用下被推至最高位吕 、阀芯3下端面与进气阀门7之间有2mm间隙,与A腔连通的制动气口经进气阀门7中心孔与大气相通,而进气阀门7在回位阀弹簧4的作用下关闭,此时装载机处于非制动状态(见图2a )。

      当踩下制动踏板时,顶杆1对平衡弹簧2施加一定压力,推动阀芯3下移,关闭了制动气口与大气问的通道,顶开进气阀门7,压缩空气经进气口进入B、A腔,从制动气口输给加力器,此时装载机处于制动状态(见图2b)。
    在制动状态下,通过平衡弹簧2的作用,使制动气曰输出的气压与制动踏板作用力成正比关系。当踏板作用力一定时,顶杆1施加于平衡弹簧2的压力也为某一定值。进气阀门7打开后,当阀芯3下腔气压超过平衡弹簧2的张力时,平衡弹簧2被压缩,阀芯3上移,直至关闭进气阀门7。此时作用于阀芯3上的气压与踏板施加于平衡弹簧2的压力处于平衡状态,制动气口输出的气压值保持不变。
    当制动踏板施加于平衡弹簧2的压力增加时,阀芯3又开始下移,重新打开进气阀门7 、、当阀芯3下腔的气压增至某一数值时,作于阀芯3上的力与踏板施加于平衡弹簧2的压力相平衡时,进气阀门7又重新关闭,而制动气日输出的气压又保持在增高后的气压值。即制动气日输出的气压值与平衡弹簧2的压缩变形量成正比,且与制动行程成正比。
    (3)故障排查
    拆检加力器,发现加力器油室漏油,缸筒内壁表面严重腐蚀,助力泵气室活塞皮腕明显发胀,活塞弹簧扭曲变形。更换加力器总成,待气压升至0.7~0.8MPa,踏下制动踏板均不能放出制动液,且踏制动踏板无弹力。
    打开储气筒放水螺栓,只放出很少的水,说明储气筒正常;拆下加力器进气管,踏下制动踏板时气压制动阀制动气日出气正常。
    踏下制动踏板时,拧松后轮制动钳放气嘴放不出制动液,这说明制动液没有到达后轮制动钳,制动器不会产生制动作用。待气压升至0.7~0.8MPa时将发动机熄火,听到气压制动阀处有漏气声,于是怀疑气压制动阀存在故障。
    拆下气压制动阀通向后轮加力器进气管,踏下制动踏板,发现气压制动阀通向后轮加力器进气管接头处出气量很少。由于前面检查时,踏下制动踏板时气压制动阀制动气口出气正常,故可判断该气压制动阀存在有时出气、有时不出气故障。
    更换新的气压制动阀,对2个后轮制动钳进行放气,结果可正常放出油、气。将制动油路中的气体放净后试机,故障现象消失。分析认为,气压制动阀阀芯不能正常复位,是造成该机制动故障的主要原因。
    更换新的气压制动阀后,放净制动油路中的气体至关重要,具体方法如下:首先,将加力器贮油室制动液加到标准油位,启动发动机将制动气压升至0.7~0.8MPa,连续脚踏制动踏板,使贮油室的制动液迅速充满至各制动液管路中。其次,1人反复踏下制动踏板后持续踏住,另1人将制动钳放气嘴松开,放气后旋紧放气嘴(可使用透明塑料管,一端套在放气嘴套上,另一端放入盛有制动液的容器中)。如此反复操作,直到无气泡排出为止。最后,旋紧放气嘴,松开制动踏板。放气过程中,一定要注意及时向贮油室补充制动液,以免空气再度进入制动系统。
 

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