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纽荷兰500型拖拉机气缸故障解析
来源:本站整理  作者:佚名  2015-07-19 09:27:17

摘要:纽荷兰500型拖拉机具有外型现代化、油漆专业化、仪表一体化、操作人性化等特点,同时还具有省油、环保等优点。本文论述了纽荷兰500型拖拉机气缸故障实例解析。
关键词 纽荷兰500型拖拉机 气门 气缸 故障排除
1大修后排气管一直排机油
1. 1故障现象
    有一台纽荷兰500型拖拉机大修后,发动机排气管一直排机油,并且向外排蓝烟,依次拧松各缸高压油管,做断缸试验,结果发现第四缸断油后,发动机排气管不再排蓝烟了,说明第四缸有问题。
1.2故障原因解析
    纽荷兰500型拖拉机匹配SNH4100B一3型柴油机,其功率为36.8 kW 。
    根据上述检查结果,确认第四缸有问题,于是就将发动机解体检查,结果表明第四缸活塞几何形状及尺寸没有问题,活塞环没有对口现象,其技术状况也正常。然而当在检查到第四缸气缸套几何形状时,发现气缸套内孔在垂直曲轴方向上的圆度为0. 16 mm,按规定标准圆度为0. 03 mm,允许不修的圆度为0. 05 mm,由此可知上述第四缸内径圆度已大大超过规定,显而易见,第四缸排机油和排蓝烟是第四缸内径圆度超限所致。
    从上述现象来看,第四缸气缸套质量上有问题,为了弄个究竟,就将第四缸气缸套从气缸体中拉出,待清洗后,再次对气缸套内径进行仔细测量。测量结果出人意料,气缸套圆度只有0. 02 mm,这证明气缸套没有问题,那么问题会不会出在机体的气缸套安装孔上。于是就着手对机体气缸套安装孔进行仔细观察和检查,结果发现机体上安装气缸套孔台肩口处残存有硬质污物。
    当机体上安装气缸套孔台肩处局部一个方向上有硬质污物时,将气缸套装人后,定会在硬物垫起的方向产生倾斜变形,致使气缸套内径缩小,形成圆度超限,结果气缸套内径的长轴方向与活塞表面形成较大的配合间隙,油底壳中激溅到气缸套壁上的机油靠活塞环不能够全部刮下,所以有少量机油通过气缸套与活塞表面之间的较大间隙,窜人燃烧室,一部分从排气管排出,一部分燃烧呈蓝烟排出。
1.3故障排除
    将机体上气缸套台肩安装处彻底清洗干净后,再将气缸套装人,经检查得知,安装后的气缸套的几何形状没有大的变化,其圆度符合要求,将发动机安装好,经过发动机试车,结果表明,发动机第四缸窜机油现象消除,排气管排蓝烟现象亦随之解决。
2在发动机进气管处发出有节奏的异常声音
2.1故障现象
    有一台纽荷兰500型拖拉机,作业过程中,在进气管处发出有节奏的异常声响,并且其响声随发动机转速的变化而变化。
2.2故障原因解析
    异常响声既然是从进气管处传出,可判断是由于进气系统的零件存在缺陷所致。为此,卸下气门室罩盖,对气门间隙进行了检查,从中发现第三缸进气门间隙较大。经观察该气门间隙调整螺栓的固安螺母未有松动,那问题出在哪里呢?是否该气门座圈有松动现象?带着这个问题将气缸盖拆下,又将气门拆下,经检查,第三缸进气门座圈出现严重松动现象,当将气门压下时,其座圈也出现轴向变动,由此可知,故障的根源就在于此。
    进气门座圈出现松动时,在工作中,当进气门压下时,松动的气门座圈,有可能跟着下行一段距离,气门复位时,气门推动座圈上行,消除间隙,此时就会产生撞击声,并且这些撞击声会随发动机的转速变化而变化。
    之后也会出现气门座圈松动现象,根本问题就是气门座圈外径与气缸盖上相应承孔之间的过盈量不够,规定的过盈量为0.086~0. 15 mm。
2.3故障的排除
    针对上述故障原因,对第三缸进气门座圈进行维修(其他缸的进、排气门座圈,经全面检查无发现问题)。
2.4气门座圈维修工艺
2.4.1选料
    气门座圈一般由灰铸铁制成,并且这种材料要经过1~2年的时效处理,在常温下放置1~2年,这样的材料,其组织细密,不易变形。
2.4.2座圈的制作
    依据原座圈内径尺寸形状制作,其外径要依据气缸盖上相应的气门座圈承孔尺寸制作,两者之间要有一定的过盈量(其过盈量一般在0.0856~0.15 mm)。
2.4.3压装座圈
    方法如下:首先在座圈外径表面涂上机油,然后用带有导杆的专用工具将新气门座圈压人座孔中,装配时,为防止气门座圈歪斜,要选用带导向杆的专用工具。
2.4.4气门座圈的铰削
    气门座圈的铰削通常用气门铰刀来进行。
    一套气门铰刀通常由导杆,各角度铰刀(30° ,45°,75°,150°)等组成。气门座的铰削分为以下几个步骤完成:
    (1)选择铰刀。根据原气门角度和气门导管的内径,选择一组合适的铰刀和导杆,导杆放人导管后,不允许有晃动的现象。
    (2)初铰。选用45°主铰刀套在导杆上敲紧,然后进行铰削,铰削时,两手握紧铰刀手柄,均匀用力下压(压力不要过大,开始轻压,随着座圈上接触带宽度的增加,可适当增加压力),顺时针方向转动铰刀,保持铰刀转动平稳,直到在座圈上铰出一道宽为2 mm左右的环带。
    (3)用气门试配座圈接触面。清除座圈上的金属削及污物,并在其上均匀涂以红色印油,然后将气门放人,用气门皮碗吸住气门项部上下冲击几下,之后,观察气门斜面上的红色印痕,然后用75°和15°铰刀修整气门座圈上接触带宽及其位置。如接触带过宽且偏上,则用15°铰刀铰削上方以缩小气门座圈接触环带宽度,并使其上移,如接触带宽度超过1.6 mm且偏下时,可用75°铰刀铰削座圈锥面下方,以缩小接触环带宽度,并使其上移,要边试配边铰削,直到接触环带的宽度达到1.3~1. 6 mm的要求为止。
    (4)最后在45°铰刀上垫以细砂布进行铰削抛光。
    (5)铰削完后,进行气门与座圈两者互研,直到气门斜面上呈现一道宽度为1.3~1.6 mm的暗灰色环带为止。最后沿气门斜面环带上垂直环带用铅笔均匀画上7~9道,之后将气门放人气门座,用气门皮碗吸住气门头部上下冲击几次后,观察气门上的铅笔道,如果全部断掉,可视为互研成功。经验指出,如气门上的所划铅笔道完全断掉,那么气门的密封程度一定会好。该拖拉机发动机气缸盖第三缸进气门座圈经过这样的维修,并清洗装配后,调整好气门间隙,发动机以发动试车和运输作业,结果表明,该拖拉机启动容易,功率充足,进气管处的异常响声消除。
 

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