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XG8220i型电控智能挖掘机常见故障排查
来源:工程机械与维修  作者:佚名  2017-08-02 08:21:42

    2.常见故障排查实例
    (1)阀芯位移故障报警
    在XG8221型挖掘机调试及使用过程中,曾出现多路阀阀芯移动不能实现闭环控制,发生阀芯位移故障报警,造成挖掘机无法正常工作。排查上述故障时,通常应按出厂调试和交付使用2种情况区别处理。
    如果该型挖掘机出厂调试阶段出现阀芯位移故障报警,通常是多路阀电控系统有问题,造成阀芯不能实现闭环控制。比时可从显示器故障诊断菜单中查看阀芯位移情况,若初始阀芯位移为零,打开挖掘机电源后阀芯位移立即变为10.5mm,且出现故障报警,则可认定系统未能实现闭环控制,也就是DDV阀、多路阀与位移传感器3者的电气元件极性没有得到下确匹配,需检查多路阀的先导油管是否接反,DDV阀插头及传感器插头的高低端引线是否接错,按正确方法接好后,即可排除故障。
    如果挖掘机已经交付客户,使用一段时间后出现阀芯位置故障报警,可判定为多路阀液压系统故障,末能实现闭环控制。可将报警的多路阀阀芯拆下,检查该阀芯上连接的位移传感器铁芯是否脱落或卡滞。若阀芯位移传感器铁芯脱落,需先拆除传感器端盖,再将脱落的铁芯涂覆乐泰牌262型螺纹胶,然后将铁芯装回到多路阀阀芯,静置2h后,将端盖装复,故障即可排除。阀芯位移传感器铁芯脱落情况如图2所示。

    (2)动作缓慢伴随系统压力过高
    部分该烈挖掘机在调试和使用的过程中出现液压缸、马达等执行机构动作缓慢故障。此时观察显示器显示的系统压力,发现挖掘机在做各项动作时,系统压力均比止常值高出2~3MPa
    观查显示器显不主泵斜盘摆角传感器摆角值,用该摆角值与压力值计算出液压系统消耗功率,发现液压系统消耗功率已经使发动机工作在最大功率区域,可以判断在此压力下,主泵流量输出已经达到最大值。由此可知,执行机构动作慢不是由于流量输入不够造成,可能是由于阀芯开度不够造成憋压,使发动机最大功率保护功能通过电控单元控制了主泵,造成主泵输出流量减小。进一步从显示器观察多路阀阀芯位移传感器采集值,显不阀芯位移已达到最大值。拆检多路阀阀芯,观察阀芯位移传感器铁芯正常。
    发生此类故障的原因可能是多路阀阀芯位移检测值大于其实际值,阀芯位移不到位,阀口开度不够所致。我们将其中一路(例如转斗缸油路)的先导油管断开,将增压电磁阀油管接至该先导油管上,通过增压电磁阀控制该先导油路工作:此时,该油路在增大的先导压力油作用下,阀芯能够达到最大位移量。采用这种方法试验,执行机构(转斗缸)动作恢复正常。
    根据以上试验可判定,造成该故障原因是阀芯位移传感器采集的电信号值偏大。依次检查位移传感器线圈、控制器电路及电缆线,发现控制器检测该多路阀阀芯位移传感器的电阻阻值略大,该阻值影响多路阀阀芯位移传感器增益。按照以上判断,我们将种制传感器增兼系数由5.44调至4.95,挖掘机动作缓慢故障得以排除。

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