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发电机密封油压摆动的原因分析及处理
来源:电工技术  作者:佚名  2016-12-31 09:21:01


    5 密封油压摆动的消除
    三河电厂#1机组于1999年投产发电,原始设计循环水采用地下水。在2009年,三河电厂实施近零排放改造,循坏水改为城市污水厂处理后的中水作为水源,中水水质较之地下水要差,容易引起冷却器的脏污,造成冷却器冷却效果不好。虽然每年人夏前定期对密封油冷却器进行清洗,但清洗后运行一段时间,密封油冷却器冷却能力不足的问题再次显现。由此可知,密封油冷却器脏污、冷却能力不足是密封油温超温的原因。
    由以上分析可知,要彻底解决密封油压波动的问题,一是需要对密封油冷却系统进行改造,解决密封油温超温的问题;二是需要对差压阀进行解体检查,解决主差压阀关至40%后,不再往下调节的问题。但在机组运行中,这两方面都不具备检修条件,所以只能先从系统方面考虑,消除密封油压的摆动。由于密封油压的摆动来自于油氢差压低至0. 065MPa时,达到备用差压阀开启的临界条件,使得备用差压阀突然开启,主差压阀和备用差压阀相互调节造成的油压波动,因此提出如下解决方案。
    (1)方案一,关闭高压油至密封油系统补油门。具体措施:当发现密封油压摆动时,关闭高压油至密封油系统手门(控制油供密封油系统用油),此时备用差压阀不论是开启还是关闭都不会使密封油压变化;单独调节主差压阀,待参数恢复稳定后,备用差压阀停止动作并保持关闭状态,再开启高压油至密封油系统手门。风险描述:关闭高压补油门,会使密封油系统短时失去一路备用油路,但由于在此门短时关闭期间,就地一直有人,因此此风险可控。待系统参数稳定后,恢复高压补油门前要注意备用差压阀应在关闭状态。
    (2)方案二,关闭主、备差压阀氢气侧取样门。具体措施:关闭主、备差压阀氢气侧取样门,使差压阀停止摆动;参数稳定后,先投入主路差压阀取样门,压力调节正常后,再投入备用差压阀取样门。风险描述:关闭取样门过程中,压力是不断摆动的,取样门全关后,差压阀停止动作,但此时的差压阀开度未必能正好停在合适的压力上,有可能造成空侧油压短时过高或过低,需要及时开启主差压阀取样门,使主差压阀调节而备用差压阀不动,系统稳定。
    实践证明,以上两种方案都能在运行中消除密封油压大幅摆动异常,但方案一风险更低,因此推荐采用方案一来消除摆动现象。

    6 问题的解决
    三河电厂#1机组在2016年7月18日按调令停备,迎来了彻底解决问题的时机。由于密封油主差压阀是日本原装进口设备,本厂检修人员不敢轻易拆开检查,且密封油温在42℃以下时,主差压阀调节正常,所以暂不对主差压阀进行解体检查。经综合评估,对空侧、氢侧密封油冷却器进行改造是可行的,其风险可控、工期短,且能解决密封油压摆动的隐患。经过前期充分准备,在#1机组停备期间,检修人员提出设备变更申请。
    (1)变更理由。空侧、氢侧密封油冷却器换热效果差,自2009年中水改造后,夏季工作时冷油器冷却效果不能满足现场需要,即使2台冷油器并联运行,密封油温度仍达到50℃以上,影响机组运行安全。
    (2)技术可行性分析。现密封油冷油器运行概况:机组满负荷时,实测冷油器人口油温为51℃,出口为48℃ 、水温人口为20℃,出口为23℃;设计油压为0. 6 MPa,设计油温为120℃;氢侧换热面积为10m2,空侧换热面积为45m2,共55m2。密封油系统空侧加装l台换热面积为70m2的板式换热器,氢侧加装1台换热面积为15m2的板式换热器,满足密封油系统夏季运行工况需要。根据现场实际设计板式换热器,管道安装时应及时进行支、吊架的固定和调整工作。支、吊架的位置应正确,安装应平整牢固并与管子接触良好。支架底板及支、吊架的工作面应平整。
    (3)风险分析。厂家应根据现场实际情况和密封油空侧、氢侧冷油器的运行参数设计换热器:设备结构设计要合理,并充分考虑中水实际情况,避免影响实际使用效果,同时尽量选用信誉高的大品牌厂家产品。采用高压软管的管道选材要严格,运行可靠。新型换热器结构设计、选材要合理,便于检修,同时还要考虑维护成本。
    (4)预期效果。改造后应能满足密封油系统夏季冷却要求,实现全年各种工况下出口油温小于43℃的目标。调试、运行期间应注意观察和积累运行数据,为#1、#2机组其它换热设备改进和完善积累技术数据和应用经验。
    (5)改造前、后系统图如图2、图3所示。改造前,11、12空侧、氢侧密封油冷却器为管壳式换热器单侧运行,夏季高温天气2台并列运行。改造后,加装1台新型板式换热器,11、12空侧、氢侧密封油冷却器保留。


    7 结束语
    #1机组在2016年8月1日重新启动,投入新改造的空侧、氢侧密封油冷却器运行。在整个8月迎峰度夏阶段,空侧、氢侧密封油温始终维持在42℃以下,密封油压也没有出现摆动现象。由此可知,通过密封油冷油器系统的改造,解决了异常现象,消除了机组隐患。
    密封油系统对于氢冷发电机是一个非常重要的系统,它不仅向密封瓦提供润滑以避免密封瓦磨损,而且可防止发电机内的氢气泄漏,造成氢气爆炸事故的发生,所以密封油系统的安全运行至关重要。当发现密封油系统异常时,要根据现象及时分析原因,尽快解决异常,如果异常不能消除,威胁机组安全,那么应停机处理。
 

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