此机采用铝板吹胀式蒸发器,在蒸发器的左侧中部位置有一个明显被戳穿的痕迹。割开工艺管,焊上针阀,接上压力表打上0.8MPa氮气进行检漏,被戳穿处有明显的气体泄漏声,对其余位置进行查漏未见异常。
通过以上检查,此机存在泄漏点,由于是使用铝板吹胀式蒸发器,不利于气焊焊接,于是改用“哥俩好”A—B胶修补法(哥俩好AB胶使用环境温度为-60℃~+60℃)。
先用小锉刀消除穿孔部位污物和去除表面白色油漆后,取AB胶按1:1混合后,对泄漏点进行修补。由于泄漏孔相对较大,为避免其受力影响,在泄漏处粘上了一块小铝片一同修补,以增强其强度,半小时后达到了其修补强度的50%,再取AB胶1:1混合后重新修补一次,确保其修补质量,24小时后达到了最大强度。经氮气打压确认无泄漏后,更换干燥过滤器、抽真空、充制冷剂R12,刚开始制冷正常,半小时后,发现压力表指钳从0.05Mpa处降至负压,蒸发器中制冷剂声音也越来越弱。当用热毛巾敷于蒸发器与毛细管接口处时,流水声变大,压力表压力值由负压回升,说明此机有冰堵现象。为什么会造成冰堵现象呢?在出故障前,蒸发器结满了霜,戳穿孔后,制冷剂泄漏,机器不制冷,霜层融化变为水,从被戳穿的小孔内进入蒸发器管道(如果用户不知道蒸发器泄漏,仍在使用冰箱的话,南于压缩机运转则整个蒸发器内为低压,那么进入或吸人蒸发器的水滴或湿气则更多),从而出现冰堵现象。
为排除水分,耗费了不少时间。首先割开高压管、低压管和断开毛细管与过滤器的连接,分别用氮气对冷凝器、蒸发器进行干燥处理,换新过滤器,再次抽真空,加注制冷剂后试机,一切正常。试机约2小时后准备封口交客户,发现压力表低压值由正值变为负压,制冷剂流水声变弱,蒸发器霜层融化,冰堵故障仍未排除。第一次半小时后就出现冰堵,第二次却两小时后才出现,说明管道内水分越来越少,但仍然超标。水分藏在何处呢?过滤器已换新。冷凝器、蒸发器已用氮气进行了排污、干燥处理,难道问题出在压缩机中?分析认为,水分在压缩机工作一段时间后,随制冷剂、冷冻油一起循环,冷冻油内必然存在水分,前面的检修只考虑对热交换器处理而未考虑压缩机问题。于是再次泄放制冷剂后,焊开高、低压管,把压缩机放在煤气炉旁烘烤,约15分钟后,低压管和工艺管口处有一缕缕白烟冒出,因为水分受热后变为水蒸气,从两管口处冒出。待压缩机冷却下来后,重新装上,并再次对冷凝器、蒸发器用氮气进行干燥处理,接着用焊枪对过滤器加热活化处理,最后焊上压缩机高、低压管,接上毛细管,第三次抽真空,充注制冷剂至0.05MPa,试机12小时,制冷正常。
提示:
1.抽真空是抽不出水分的,必须让水变成水蒸气才能把水分排除或用大过滤器来吸湿处理;
2.检修遇到蒸发器泄漏的冰箱、冰柜,应保证足够的试机时间,以确认有无冰堵故障。